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近日,龍煤集團雙鴨山公司選煤公司中央選煤廠傳來捷報,經過一年多的技術改造與系統(tǒng)優(yōu)化,“中選廠中煤磁尾改造”項目全面落地見效。改造后,可以有效降低壓濾煤泥灰分,通過浮選機將中煤磁尾中的低灰分精煤進行回收,提高精煤產率。
該公司中央選煤廠原采取中煤磁選機尾礦進1斗子撈坑分級后,粗顆粒部分進入中煤系統(tǒng),細顆粒部分進入尾礦濃縮機,最終形成壓濾煤泥產品。由于中煤磁選尾礦中含有一定量的低灰分細顆粒煤泥進入尾礦系統(tǒng),導致壓濾煤泥的灰分偏低,造成精煤產率損失,影響洗選效益。
節(jié)約就是效益,怎么給原設備動“手術”,有效提高精美產率,提升經濟效益,成為了該廠技術人員急需解決的問題。
經過工程技術人員反復實驗研究,決定對磁選尾礦系統(tǒng)進行工藝改造。他們不斷在失敗中總結經驗,不改造成功絕不放棄。多少個日日夜夜,他們堅守在車間,反復試驗;多少個節(jié)假日,他們自愿放棄休息,盼望早日成功,早一天給企業(yè)帶來效益。
多日汗水的澆灌,終于開出成功的花朵。通過自主設計水利分級旋流器,對中煤磁選機尾礦進行濃縮分級,溢流進入改造后的浮選機,對低灰細顆粒煤泥進行浮選回收,實現(xiàn)了對中煤磁選機尾礦中的粗顆粒低灰分中煤進行截粗回收,細顆粒煤泥進入到浮選系統(tǒng),提高尾礦灰分,減少精煤損失。
一次試車成功,系統(tǒng)穩(wěn)定性遠超預期。目前,效果良好,尾礦灰分提高了10%左右,精煤回收率提高了0.45%左右。彌補了中央選煤廠原有設計的不足,提高了精煤產率,增加了經濟效益。